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煉鋼廠快速熱電偶鋼水測(cè)溫系統(tǒng)提升

發(fā)布時(shí)間:2023-10-16     瀏覽次數(shù):
摘要:本文介紹了安鋼第二煉軋廠快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)提升攻關(guān)過(guò)程,通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù)收集,查找煉鋼廠中測(cè)溫系統(tǒng)中存在的測(cè)溫槍燒毀較多、測(cè)量溫度值偏差大等現(xiàn)象,,通過(guò)對(duì)測(cè)溫系統(tǒng)進(jìn)行剖析,改造測(cè)溫槍主要測(cè)溫元件,如接插件等,,達(dá)到了煉鋼廠測(cè)溫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,為煉鋼提供正確測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)。
引言
      煉鋼生產(chǎn)中,鋼水溫度是一.項(xiàng)重要的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo),有效控制煉鋼過(guò)程中的鋼水溫度是提高鋼水質(zhì)量和鑄機(jī)恒拉速澆鑄的重要保證-1,。在鋼水冶煉工藝中,溫度控制是貫穿整個(gè)煉鋼流程的重要工藝指標(biāo),,鋼水的脫磷、脫硫,、脫氣,、連鑄連澆等重要冶金手段均離不開(kāi)溫度的正確控制;若溫度控制不合適,易產(chǎn)生耐材過(guò)度熔損(穿漏事故)、澆注中斷,、連鑄漏鋼等安全生產(chǎn)事故,。當(dāng)今鋼鐵冶煉工序,為了穩(wěn)定產(chǎn)品性能,壓縮產(chǎn)品波動(dòng)范圍,對(duì)“窄窗口、窄波動(dòng),、正確控制,、系統(tǒng)聯(lián)運(yùn)”理念追求度逐年上升,因此對(duì)鋼水測(cè)溫系統(tǒng)提升進(jìn)行攻關(guān),減少安全,、生產(chǎn),、質(zhì)量等事故發(fā)生的隱患,有著較深遠(yuǎn)的影響意義。
      安鋼二煉軋廠快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)主要存在的問(wèn)題有,測(cè)溫槍更換數(shù)量較大,更換測(cè)溫槍平均150支/月,每年更換約1800支槍;測(cè)溫?cái)?shù)值波動(dòng)較大,,常出現(xiàn)連續(xù)多次測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)大,工序間的溫度控制常出現(xiàn)異常跳動(dòng),有時(shí)甚至無(wú)法做為工藝控制的參考數(shù)據(jù)等,。
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程
1.1系統(tǒng)梳理及數(shù)據(jù)采集
       由于安鋼二煉軋廠快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)在攻關(guān)前存在的問(wèn)題較多,在錯(cuò)綜復(fù)雜的各種問(wèn)題中,找出系統(tǒng)中存在的主要問(wèn)題,需要數(shù)據(jù)支撐,。因此我們對(duì)測(cè)溫系統(tǒng)運(yùn)行梳理,形成系統(tǒng)化溫度校核,、記錄模式,其中的關(guān)鍵點(diǎn)有:校槍標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化,采用同一臺(tái)校槍儀對(duì)同一條生產(chǎn)線的前后各工序進(jìn)行校驗(yàn),達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,消除不同校槍儀對(duì)同一生產(chǎn)線不同工序的校槍偏差;校槍節(jié)點(diǎn)規(guī)范化,根據(jù)各工序工藝特點(diǎn),鎖定校槍溫度點(diǎn),如LF爐最常用的溫度區(qū)間為1550℃~1650℃,,選取1550℃,、1600℃及1650℃進(jìn)行校核等,做到校驗(yàn)溫度貼近現(xiàn)場(chǎng)使用溫度,減少不可預(yù)估的誤差;設(shè)備正確化,測(cè)溫設(shè)備檢測(cè)儀器,,對(duì)信號(hào)的采集,、輸送等要求較高,在惡劣的生產(chǎn)環(huán)境下,槍體變形、電纜線破損等均會(huì)引起測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)偏差大,因此對(duì)測(cè)溫槍零部件的逐步檢查,包括槍體接插件(測(cè)溫槍采集溫度元件)及電纜線等,如果有損壞或是異常影響測(cè)溫結(jié)果的,進(jìn)行更換;校槍儀間的偏差校核,采用不同校槍儀對(duì)煉鋼區(qū)各崗位測(cè)溫系統(tǒng)進(jìn)行校驗(yàn),并形成周期檢測(cè),,校驗(yàn)校槍儀之間的偏差值,保證校槍儀的標(biāo)準(zhǔn)性;管理數(shù)據(jù)化,建立各崗位校槍,、換槍、失效測(cè)溫偶頭等測(cè)溫系統(tǒng)異常信息臺(tái)賬,組織各崗位學(xué)習(xí)制度,記錄異常信息,形成測(cè)溫系統(tǒng)異常信息收集記錄,便于統(tǒng)計(jì)與分析;
通過(guò)以上方法,我們把測(cè)溫系統(tǒng)運(yùn)行、校核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成了系統(tǒng)化管理,并收集大量數(shù)據(jù),為查找系統(tǒng)故障提供支撐,。
1.2快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)不穩(wěn)定因素分析
1.2.1不同校槍儀之間的偏差分析
       對(duì)安鋼二煉軋廠精煉爐,、連鑄等13個(gè)崗位進(jìn)行測(cè)溫系統(tǒng)規(guī)范管理持續(xù)兩周,記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù),如校槍儀間的偏差值、測(cè)溫槍損壞原因等進(jìn)行逐個(gè)分析,。采用現(xiàn)有的校槍儀進(jìn)行校驗(yàn),每個(gè)崗位采用三臺(tái)校槍儀分別對(duì)同--根測(cè)溫槍進(jìn)行核驗(yàn),當(dāng)校槍儀校驗(yàn)結(jié)果穩(wěn)定后,記錄其校槍儀間的最大偏差值,形成圖1,。

       從圖1中可以看出,第1周和第2周校槍儀之間偏差值較大,,并且呈現(xiàn)出不穩(wěn)定趨勢(shì),,最大偏差4℃;分析原因主要有,由于我廠校槍儀校驗(yàn)數(shù)據(jù)傳輸線為自行改裝,存在著接頭接觸不良的現(xiàn)象;校.槍儀電池電壓不穩(wěn)定引起檢測(cè)信號(hào)波動(dòng);
測(cè)溫槍損壞,導(dǎo)致更換頻繁,,數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)如表1,。

從表1中可以看出,測(cè)溫槍更換數(shù)量較多,每周平均需要更換32根槍,分析其原因主要有。
(1)測(cè)溫槍燒損,。
       測(cè)溫槍燒損數(shù)量較多,平均每周燒損22支槍,。在這一點(diǎn)上,我們跟蹤測(cè)溫槍使用流程,發(fā)現(xiàn)測(cè)溫槍燒損主要原因有,測(cè)溫偶頭與測(cè)溫槍插入管部分長(zhǎng)度不匹配,測(cè)溫槍插人管偏長(zhǎng)(如圖2),導(dǎo)致測(cè)溫槍在插人偶頭后,因熱電偶受力容易導(dǎo)致熱.電偶與紙管之間出現(xiàn)縫隙(如圖3),在測(cè)溫過(guò)程中,鋼水沿著縫隙進(jìn)入紙管內(nèi),燒毀測(cè)溫槍;偶頭紙管耐鋼水燒蝕性不穩(wěn)定,在正常測(cè)溫過(guò)程中,偶頭插人鋼水后,紙管受到鋼水高溫的燒蝕,若個(gè)別紙管質(zhì)量不達(dá)標(biāo),在測(cè)溫過(guò)程中,鋼水燒毀紙管直接進(jìn)人紙管內(nèi)燒毀測(cè)溫槍槍頭(測(cè)溫元件一接插人件),如圖4,、圖5,。
快速熱電偶測(cè)溫偶頭紙管與溫槍插入管長(zhǎng)度不匹配圖示

(2)測(cè)溫槍在使用過(guò)程中測(cè)量數(shù)據(jù)偏差大。
       快速熱偶測(cè)溫槍依靠人工插人的方式操作,對(duì)測(cè)溫區(qū)域的--致性把握有一定難度",而安鋼二煉軋廠快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)本身存在著偏差,即測(cè)溫槍在使用過(guò)程中不穩(wěn)定,測(cè)量值出現(xiàn)跳躍性波動(dòng),,因此種原因每周更換測(cè)溫槍約11支(如表1),。我們從測(cè)溫槍本體結(jié)構(gòu)出發(fā),對(duì)測(cè)溫槍本體進(jìn)行解剖分析,發(fā)現(xiàn)影響測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)的根源在于測(cè)溫槍槍頭的核心部件,測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)的采集元件接插件(如圖6)的穩(wěn)定性,其質(zhì)量的穩(wěn)定性直接影響測(cè)量結(jié)果,特別是環(huán)境因素變化時(shí)(如高溫),,接插件的穩(wěn)定性更為重要,。

1.3快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)化攻關(guān)方法
       校槍儀校核同一支槍數(shù)值偏差大,針對(duì)這一點(diǎn),,我們對(duì)校槍儀結(jié)構(gòu)及使用說(shuō)明進(jìn)行剖析,,發(fā)現(xiàn)校槍儀在使用過(guò)程中,數(shù)據(jù)傳輸線,、電池電壓對(duì)校槍的結(jié)果影響較大,,因此采取的主要措施有,更換校槍儀校驗(yàn)數(shù)據(jù)傳輸線,,減少因接觸不良產(chǎn)生的模糊偏差,;及時(shí)更換校槍儀供電電池,保證校槍儀供電電壓的穩(wěn)定,。
       測(cè)溫偶頭與測(cè)溫槍插入管部分長(zhǎng)度不匹配,,根據(jù)原因分析,測(cè)溫槍插入紙管內(nèi)的插入管偏長(zhǎng),,我們采取了在測(cè)溫槍插入管尾部添加墊片,,保證測(cè)溫偶頭與測(cè)溫槍接觸的同時(shí),,尾部產(chǎn)生的較小縫隙或沒(méi)有縫隙,避免測(cè)溫偶頭受力過(guò)大熱電偶與紙管間產(chǎn)生縫隙(如圖7),。

       偶頭紙管耐鋼水燒蝕性不穩(wěn)定,,采用高密度紙管,保證在正常的測(cè)溫時(shí)間內(nèi),,紙管不會(huì)被鋼水燒毀,,改進(jìn)前后的紙管對(duì)比如圖8、圖9所示,。

       測(cè)溫槍在使用過(guò)程中測(cè)量數(shù)據(jù)偏差大,,主要是由于快速熱電偶測(cè)溫槍數(shù)據(jù)采集元件(接插件)在其本體溫度波動(dòng)后引起的檢測(cè)值不穩(wěn)定造成的。我們更換檢測(cè)相對(duì)穩(wěn)定的接插件(如圖10),,從實(shí)物對(duì)比上看,,改進(jìn)前的接插件做工相對(duì)粗糙,價(jià)格低廉,,使用穩(wěn)定性較差,。

2項(xiàng)目攻關(guān)結(jié)果
2.1校槍儀校驗(yàn)結(jié)果
       通過(guò)更換校槍儀傳輸數(shù)據(jù)線、及時(shí)更換電池等手段,,對(duì)同一支槍的校核數(shù)據(jù)效果趨于穩(wěn)定,,如表2所示。

       從表2中可以看出,,第3周,、第4周、第5周校槍儀之間的偏差明顯減少,,達(dá)到可控范圍,,并且趨于穩(wěn)定狀態(tài),最大偏差值為2℃,,縮減了測(cè)量溫度與真實(shí)值間的偏差,,攻關(guān)效果明顯,。
2.2測(cè)溫偶頭與測(cè)溫槍匹配情況
      攻關(guān)后,,測(cè)溫槍與測(cè)溫偶頭之間結(jié)合的精度提高(如圖11),減小了測(cè)溫偶頭與測(cè)溫槍插入管之間的縫隙,,避免了操作過(guò)程中熱電偶與紙管間易產(chǎn)生縫隙,,減少燒槍的可能性。

2.3熱電偶紙管改進(jìn)效果
       由于紙管密度提高,,耐鋼水燒蝕性提高,,在正常測(cè)溫過(guò)程中,紙管燒毀的機(jī)率大大減少,,圖12為改進(jìn)后的紙管使用效果,,從圖中可以看出,,在測(cè)溫使用,紙管經(jīng)高溫鋼水燒蝕后,,仍然保持著完整的外貌,,穩(wěn)定性較好。
2.4接插件改進(jìn)效果
      測(cè)溫槍核心數(shù)據(jù)采集元件——接插件,,改進(jìn)后,,我們采用低溫紅外測(cè)溫槍測(cè)量接插件溫度,在接插件本體溫度變化時(shí),,采用同一臺(tái)校槍儀進(jìn)行校驗(yàn),,校驗(yàn)的數(shù)據(jù)偏差值形成表3。

       從表3中我們可以看出,,在接插件溫度變化過(guò)程中,,改進(jìn)前的測(cè)溫槍接插件穩(wěn)定性不高,校核偏差溫度波動(dòng)較大,,且不穩(wěn)定,,最大偏差值為4℃;改進(jìn)接插件后的測(cè)溫槍使用相對(duì)穩(wěn)定,,多次校驗(yàn),,波動(dòng)最大值為1℃,使用效果較好,。
2.5測(cè)溫槍更換情況
       從項(xiàng)目開(kāi)始后5周時(shí)間,,快速熱電偶測(cè)溫槍更換信息形成表4。

       從表4中可以看出,,此項(xiàng)目在攻關(guān)以來(lái),,效果顯著,從第3周開(kāi)始更換測(cè)溫槍的數(shù)量明顯減少,,第4周,、第5周每周只更換了8根槍,燒槍數(shù)量為也大幅度減少,,為煉鋼工藝提供了較好的溫度支撐,。
2.6中包溫度合格率
       經(jīng)過(guò)項(xiàng)目攻關(guān),測(cè)溫系統(tǒng)化提升,,中包溫度控制能力提高,,中包溫度合格率明顯提升。以安鋼二煉軋廠1#連鑄機(jī)為例,,快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)攻關(guān)前三個(gè)月與攻關(guān)后三個(gè)月,,中包溫度合格率對(duì)比如表5所示。

       從表5可以看出,,快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)攻關(guān)后,,從中包溫度合格率上看,,上升了10.26%,攻關(guān)效果明顯,。
      綜上,,安鋼二煉軋廠通過(guò)對(duì)快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)攻關(guān)后,穩(wěn)定了冶煉過(guò)程溫度,,提高了連鑄中包溫度合格率,,進(jìn)而達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的目的,此項(xiàng)目的推進(jìn)對(duì)煉鋼工藝過(guò)程的控制上有著深遠(yuǎn)的意義,。
3結(jié)束語(yǔ)
      安鋼二煉軋廠通過(guò)對(duì)快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)進(jìn)行攻關(guān),,發(fā)現(xiàn)引起煉鋼廠快速熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)測(cè)量值波動(dòng)的因素主要有,測(cè)溫槍接插件(測(cè)溫元件)隨溫度變化的穩(wěn)定性,;測(cè)溫槍插入管與測(cè)溫偶頭紙管長(zhǎng)度的間容性,;測(cè)溫偶頭紙管的耐燒蝕性及校槍儀電壓的穩(wěn)定性等;
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